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催化燃燒處理橡膠廢氣技術(shù)

未知?? 作者:廢氣處理凈化設(shè)備-橡膠廢氣處理-橡膠廢氣凈化設(shè)備廠家-山東本藍環(huán)保設(shè)備工程有限公司?? 發(fā)布時間:2021-06-18 14:30?? 瀏覽次數(shù)

催化燃燒處理橡膠廢氣技術(shù)
 
介紹了催化燃燒技術(shù)在橡膠生產(chǎn)廢氣處理中的應(yīng)用。采用冷凝催化燃燒技術(shù),在空速30000h-1、反應(yīng)器入口溫度250 ~ 300℃的條件下,處理橡膠廢氣,達標(biāo)排放。
 
在石油化工生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生以揮發(fā)性有機物為主要成分的廢氣。這些有機物如果直接排放到大氣中,會危害人體健康,污染周圍環(huán)境。因此,我國《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)嚴(yán)格限制了有機物的排放。
 
有機廢氣的處理方法包括吸收、吸附、冷凝、直接燃燒、熱燃燒和催化燃燒。催化燃燒是處理有機廢氣的有效方法。用催化劑使有機物在250-400℃的低溫下無焰燃燒。燃燒的產(chǎn)物是二氧化碳和H2O。為了保護催化劑,在進行催化燃燒處理時,往往需要根據(jù)廢氣的不同性質(zhì)采用不同的預(yù)處理方法。
 
1、廢氣的來源和成分
 
橡膠工業(yè)的廢氣一般含有環(huán)己烷、己烷和芳烴。某石化企業(yè)橡膠廠SBS 的生產(chǎn)工藝包括聚合單元、回收單元、凝聚單元和后處理單元四個部分。來自的廢氣主要在后處理裝置中產(chǎn)生。后處理單元有四個廢氣排放,分別為進口閃蒸蒸汽、擠出機出口閃蒸蒸汽、產(chǎn)品風(fēng)輸送廢氣和熱風(fēng)干燥廢氣。四種廢氣的主要污染成分是環(huán)己烷和己烷。此外,擠出機進出口的閃蒸蒸汽也含有大量水蒸氣。
 
廢氣總烴濃度遠遠超過國家排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中非甲烷總烴的排放限值,為120mg/m3。
 
2、廢氣處理流程
 
2.1廢氣處理流程
 
針對SBS后處理裝置中四種廢氣的組分FRIPP,開發(fā)了“冷凝-催化燃燒”處理工藝。
 
風(fēng)力運輸和產(chǎn)品熱風(fēng)干燥產(chǎn)生的廢氣直接進行催化燃燒處理。擠出機入口的閃蒸蒸汽和出口的閃蒸蒸汽含有大量水蒸氣和環(huán)己烷。兩種廢氣通過兩級冷凝進行預(yù)處理,以回收其中的水和環(huán)己烷。兩級冷凝得到的不凝氣體與風(fēng)力輸送和熱風(fēng)干燥的廢氣混合,然后一起進行催化燃燒處理。混合氣體經(jīng)除霧器、催化風(fēng)機、換熱器、加熱器、催化燃燒反應(yīng)器、換熱器等處理。依次回收能量,凈化后的氣體達標(biāo)排放。
 
2.2工廠處理規(guī)模的確定
 
當(dāng)采用催化燃燒工藝處理上述四種廢氣時,出于安全原因,進入催化燃燒反應(yīng)器的廢氣中的有機物濃度一般控制在低于25%LEL的爆炸下限。環(huán)己烷和正己烷的爆炸下限為1.2% LEL體積分?jǐn)?shù),因此可以任意比例混合,其混合氣體的爆炸下限為1.2%體積分?jǐn)?shù),而25%為0.3%體積分?jǐn)?shù),也就是說,廢氣濃度應(yīng)控制在3000μL/L/L。環(huán)己烷轉(zhuǎn)化的廢氣總烴濃度低于11250mg/m3。考慮到催化劑、反應(yīng)器和換熱器的耐溫性,催化燃燒反應(yīng)器入口處的廢氣濃度設(shè)計為8000mg/m3。
 
因此,工廠的處理規(guī)模確定為30000m3/h..通過添加稀釋空氣,反應(yīng)器入口處廢氣的總烴濃度控制在8000mg/m3以下。
 
3、結(jié)果和討論
 
廢氣處理裝置投入運行。使用蜂窩狀貴金屬催化劑,由FRIPP生產(chǎn)。整個裝置由可編程控制器控制系統(tǒng)控制。
 
3.1預(yù)處理效果
 
該裝置采用的預(yù)處理措施主要包括冷凝、除霧和過濾。
 
第一級冷凝采用30℃的循環(huán)冷卻水作為冷卻介質(zhì),第二級冷凝采用冷卻鹽水和30%氯化鈣溶液-3作為冷卻介質(zhì)。水和環(huán)己烷的混合物通過冷凝得到,進入工廠的環(huán)己烷-水分離罐進行分離和脫水,環(huán)己烷由回收。廢氣經(jīng)冷凝預(yù)處理后,廢氣中的水蒸氣含量大大降低,減少了進入反應(yīng)器的水蒸氣量,延長了催化劑的使用壽命,避免了廢氣冷凝對管道和設(shè)備造成的腐蝕問題。
 
廢氣中含有SBS填充的油霧,容易在輸氣管道法蘭、閥門、彎頭、過濾器、換熱器、加熱器等設(shè)備中粘附積累,降低設(shè)備效率。油霧濃度的不確定性也給催化燃燒帶來了一些隱患。因此,應(yīng)該被抓獲并清除。在裝置中設(shè)置的油霧捕集器中,玻璃纖維濾筒用作內(nèi)芯。氣體從油箱入口進入濾筒,油霧和固體顆粒被截留。氣體穿過濾筒的頂壁和側(cè)壁,進入由濾筒和金屬罐形成的空間,然后從罐的出口排出。截留的油霧和固體顆粒在重力作用下落到金屬罐底部,由廠家定期作為污油排放統(tǒng)一回收。
 
3.2廢氣處理效果
 
啟動運行時,催化燃燒反應(yīng)器入口溫度保持在250-300℃,出口溫度為350-520℃,床層空速為30000h-1。由于廢氣濃度高,該裝置充分利用廢氣催化燃燒產(chǎn)生的大量反應(yīng)熱,對反應(yīng)器入口處的廢氣進行預(yù)熱。因此,在設(shè)備運行過程中,加熱器的輸出功率為零,大大降低了設(shè)備的能耗。
 
處理后的氣體總烴濃度為62-100mg/m3,低于國家排放限值120mg/m3。該裝置投入使用后,污染得到有效控制,裝置周圍環(huán)境空氣質(zhì)量明顯改善。
 
催化燃燒處理裝置在長期運行期間的處理效果。空速是30000h-1。
 
經(jīng)過近一年的運行,催化劑活性沒有下降的跡象。
 
3.3設(shè)備能耗
 
廢氣催化燃燒產(chǎn)生的大量熱量通過高效換熱器在反應(yīng)器入口處用于預(yù)熱待處理廢氣,以降低裝置能耗。當(dāng)廢氣濃度達到一定值時,催化燃燒反應(yīng)完全由自氧化產(chǎn)生的熱量維持,不需要額外的熱量。因此,在設(shè)備正常運行期間,加熱器已關(guān)閉。此時設(shè)備的功耗只是風(fēng)機、儀器、電等的功耗。
 
SBS廢氣濃度高,熱值高,在反應(yīng)過程中產(chǎn)生大量的反應(yīng)熱。除了維持反應(yīng)本身,一些產(chǎn)生的反應(yīng)熱也可以用于工廠的熱風(fēng)干燥系統(tǒng),以取代目前使用的蒸汽加熱系統(tǒng)。
 
4、結(jié)論
 
(1)橡膠廠SBS廢氣含有環(huán)己烷、己烷等有機物,廢氣中總烴濃度高達20000mg/m3,遠遠超過國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
 
(2)橡膠廢氣采用“冷凝-催化燃燒”技術(shù)處理。在催化燃燒反應(yīng)器入口溫度250-300℃,床層空速30000h-1的條件下,凈化氣中總烴濃度低于100mg/m3,符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
 
(3)該裝置充分利用自身產(chǎn)生的反應(yīng)熱,正常運行時加熱器輸出功率為零,大大降低了裝置的能耗。

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